最近一期《脱口秀大会》中,选手孟川自嘲自己在工作中犯了错误,因为出色的失误隐蔽能力被领导看中了,要派去对手的工厂工作。由此他得出一个结论——垃圾,就是放错了位置的资源。这话真是绝了!
化工厂是用水大户,生产产生的废水如果放在正确的位置是否还能发挥其他价值呢?官微《绿色家园》第十期,咱们去中化的工厂看看,中化如何将“废水”放在正确的位置上。
鲁西集团
鲁西集团每小时用新水量约5,000m³。以工业用水2元/m³的价格计算,一小时仅用水成本就要1万元。为了通过水资源循环利用减少新水用量,鲁西集团在“废水处理”上花了大功夫。
2016年起,鲁西集团投资9亿余元,策划实施“园区废水零排放”项目。项目由鲁西自主研发设计,自行安装、调试运营,分两期实施。
一期项目处理能力600m³/h,于2017年4月投入使用,主要处理化水浓水和树脂再生水,通过脱盐提质处理,回收浓水中的氯化钠用于离子膜烧碱作原料,产生的淡水(再生水)返回生产系统使用。
二期设计处理能力1,200m³/h,于2019年5月投入使用,采用化学除硬、超滤+电渗析+多级反渗透膜浓缩、钠滤分盐、冷冻结晶等关键技术,主要处理高盐水、循环排污水和生化处理后的废水。
废水零排放项目不仅解决了废水排放问题,还顺带实现了废物资源化、减量化。这是为什么呢?
原来,废水在循环利用过程中,副产氯化钠、芒硝和钙泥三种产品。氯化钠作为氯碱化工原料、钙泥作为锅炉脱硫剂供园区内部使用,芒硝作为造纸、玻璃等工业化工原料或添加剂,向外出售。真可谓一举两得呀!
中化蓝天氟材料公司
氟材料公司在生产树脂时需使用大量纯水,主要用于聚合反应过程以及树脂洗涤等后处理工艺中,若不采取措施,每年会排放大量废水。
为此,氟材料公司与中国科学院过程工程研究所合作,共同开发了树脂生产废水的处理方法。
树脂车间的洗涤水收集经压滤后,将压滤水泵至中水回用系统,废水经过预处理系统处理,去除压滤水中颗粒杂质,再进入膜系统进行处理,去除废水中残留的小分子有机、无机杂质。处理后的废水满足回用要求,可作为制纯水原水,浓水排放至公司的环保车间,最终实现生产废水的综合利用。
图:氟材料公司中水回用设备
以该技术为核心制造的中水回用成套设备,将处理后的水直接返回至纯水装置原水进行重复利用,一年可减少废水排放5万吨。
中化蓝天陕西新材料
在陕西新材料看来,在生产过程中,如果把中水直接当做废水处理,那可就等于失去了“一个亿”,它的价值可超乎你的想象。
为提高水资源利用率,陕西新材料设计将循环水系统的排污水收集进中水池,利用中水泵将这些水打进污水站处理后再次利用,用于石灰熟化。
目前,工厂自动化灰系统所用的生产给水已经全部被中水替代,污水处理量与中水使用量比例约为1:1。预计2020年全年节约水费2.1万元。
图:陕西新材料中水泵
中水的闪光点还不止于此,今后陕西新材料还要将中水利用在化药剂、酸雾洗涤等方面,进一步提高中水利用率。
中化高纤
芳纶生产过程中,丝束洗涤效果直接影响到产品质量,因此纺丝生产线对水的需求量非常大。而耗水量也是生产装置能耗的重要组成部分,直接影响到产品的成本。
为减少废水排放、提高水资源综合使用率,中化高纤在保证产品品质的前提下,对芳纶项目的纺丝生产线洗涤工艺进行了节能改造。
这不仅解决了水滴无序飞溅与不可控的问题,也让丝束的洗涤更加充分。水成分呈阶梯式变化,洗涤效果大大提升,同时减少了纯水及稀碱的使用量。
通过这一工艺改造,芳纶纺丝生产线的用水量减少了24%,水资源综合利用率由25%提高至40%以上。
没有真正的垃圾只有放错位置的资源循环利用,是工业可持续发展的王道。